300nl/min。
14.优选地,步骤1中所述lf炉出钢时,钢水中的脱氧剂al含量控制在[al]≥0.020%,钢水中氧含量控制在[o]≤30ppm,钢水温度控制在t=1550-1650℃,钢水中硫含量控制在0.02%≤[s]≤0.05%。
[0015]
优选地,步骤1中所述lf炉出钢时,顶渣的碱度为4元碱度,碱度在1.2-2.0之间;顶渣重量为15-25kg/吨钢。
[0016]
与现有技术相比,本发明的优点在于:
[0017]
本发明是根据lf炉出钢钢水情况,通过调节vd炉处理工艺参数来控制钢水在真空处理过程中的脱硫率,从而保证成品钢水的硫含量,无需补加硫元素。本发明具有步骤简单、无需增加设备等优点,可以实现减少钢水污染的目的。
附图说明
[0018]
图1为本发明实施例提供的一种控制低碳含硫钢在vd炉脱硫率的方法流程示意图。
具体实施方式
[0019]
下面结合实例对本
技术实现要素:作进一步说明。
[0020]
参见图1,本发明实施例提供一种控制低碳含硫钢在vd炉脱硫率的方法,应用于vd炉工序,方法包括:
[0021]
步骤1:vd炉接到制造命令后,根据制造命令调出待冶炼钢种的硫含量。
[0022]
步骤2:收集lf炉出钢的钢水温度、炉渣碱度和重量、钢水s含量、钢水al含量等参数。
[0023]
步骤3:按照vd炉正常条件,带入模型提供的公式中,计算vd工序脱硫率。
[0024]
步骤4:判断vd处理后的硫含量是否满足要求,满足,按照现有参数执行。不满足,根据生产节奏条件,通知调整lf炉出钢的钢水温度、al、s含量或者调整vd炉参数,使之满足要求。
[0025]
实施例1:
[0026]
步骤1:vd炉接到制造钢种的命令后,确定主要元素的如下:其中c含量目标值为0.16%,范围值为0.15%-0.17%,s含量目标值为0.017%,范围值为0.012%-0.022%。
[0027]
步骤2:从生产记录上获取本炉号lf炉出钢的钢水温度为1615℃、炉渣四元碱度为1.5,炉渣重量为18kg/吨钢、lf炉出钢的钢水s含量0.028%、lf炉出钢的钢水al含量为0.025%,炉渣保持白渣时间大于15分钟,判断氧含量小于30ppm。
[0028]
步骤3:在vd炉真空处理过程中,搅拌氩气流量控制在150nl/min,搅拌氩气压强为1.0mpa,真空度控制在133pa以下预计在70pa,预计处理时间为30min,将上述参数带入以下计算式中:vd炉的脱硫率(%)=7.41+5.99
×
lf吊包al含量(%)+0.0193
×
vd处理时间(min)+0.000905
×
真空度(pa)-0.00478
×
lf出钢钢水温度(℃)
[0029]
得出,脱硫率%=7.41+5.99
×
0.025+0.0193
×
30+0.000905
×
(133-70)-0.00478
×
1615=47.67%
[0030]
步骤4:lf炉出钢的钢水s含量0.028%,则vd处理后预计钢水s含量=0.028%
×
(1-47.67%)=0.0147%,符合要求范围,按照现有参数执行。
[0031]
实施例2:
[0032]
步骤1:vd炉接到制造钢种的命令后,确定主要元素的如下:其中c含量目标值为0.16%,范围值为0.15%-0.17%,s含量目标值为0.017%,范围值为0.012%-0.022%。
[0033]
步骤2:从生产记录上获取本炉号lf炉出钢的钢水温度为1620℃、炉渣四元碱度为1.5,炉渣重量为18kg/吨钢、lf炉出钢的钢水s含量0.028%、lf炉出钢的钢水al含量为0.045%,炉渣保持白渣时间大于15分钟,判断氧含量小于30ppm。
[0034]
步骤3:在vd炉真空处理过程中,搅拌氩气流量控制在150nl/min,搅拌氩气压强为1.0mpa,真空度控制在133pa以下预计在70pa,预计处理时间为30min,将上述参数带入以下计算式中:vd炉的脱硫率(%)=7.41+5.99
×
lf吊包al含量(%)+0.0193
×
vd处理时间(min)+0.000905
×
真空度(pa)-0.00478
×
lf出钢钢水温度(℃)
[0035]
得出,脱硫率%=7.41+5.99
×
0.045+0.0193
×
30+0.000905
×
(133-70)-0.00478
×
1620=57.2%
[0036]
步骤4:lf炉出钢的钢水s含量0.028%,则vd处理后预计钢水s含量=0.028%
×
(1-57.2%)=0.0119%,不满足要求范围。
[0037]
则采取以下方法进行调整,将vd处理时间由30min调整为25min,重新带入,得出脱硫率%=7.41+5.99
×
0.045+0.0193
×
25+0.000905
×
(133-70)-0.00478
×
1620=47.55%,
[0038]
重复步骤4:lf炉出钢的钢水s含量0.028%,则vd处理后预计钢水s含量=0.028%
×
(1-47.55%)=0.0147%,满足要求范围。
[0039]
尽管以上详细地描述了本发明的优选实施例,但是应该清楚地理解,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
技术特征:1.一种控制低碳含硫钢在vd炉脱硫率的方法,其中钢种成品碳含量在0.1-0.2%、硫含量在0.01-0.03%之间,脱硫率是指vd处理过程中脱掉的硫含量与处理前的硫含量比值,其特征在于,所述方法是在vd炉处理工序中,根据lf炉出钢钢水条件,通过调节vd炉处理工艺参数来控制钢水在真空处理过程中的脱硫率,从而保证真空处理后的钢水硫含量满足工艺要求。2.根据权利要求1所述的一种控制低碳含硫钢在vd炉脱硫率的方法,其特征在于,所述方法包含以下步骤:步骤1、控制lf炉出钢条件lf炉出钢时,控制钢水中的主要脱氧元素al的含量,以及钢水中自由氧含量和钢水温度,将钢水中硫含量控制工艺范围之内,同时保持钢包顶渣的碱度和顶渣的重量;步骤2、vd炉处理在vd炉工序,利用氩气搅拌,使所述的钢水与钢包顶渣进行混合,随着真空度下降,原来的平衡被打破,继续按照(o
2-)+[s]=(s
2-)+[o]进行脱硫反应,通过固定的氩气搅拌模式,控制vd炉的工艺参数,最终实现控制vd脱硫的目的。3.根据权利要求2所述的一种控制低碳含硫钢在vd炉脱硫率的方法,其特征在于,步骤2中,在固定的氩气搅拌模式,vd炉的各工艺参数与钢水在vd处理过程中脱硫率之间的关系模型判定,所述关系模型如下式所示:vd炉的脱硫率(%)=7.41+5.99
×
lf吊包al含量(%)+0.0193
×
vd处理时间(min)+0.000905
×
真空度(pa)-0.00478
×
lf炉出钢钢水温度(℃)。4.根据权利要求2所述的一种控制低碳含硫钢在vd炉脱硫率的方法,其特征在于,步骤2中vd炉的真空度小于133pa,其值为133pa-实际真空度值。5.根据权利要求2所述的一种控制低碳含硫钢在vd炉脱硫率的方法,其特征在于,所述固定的氩气搅拌模式中氩气压强为0.6-1.2mpa,流量为30-300nl/min。6.根据权利要求2所述的一种控制低碳含硫钢在vd炉脱硫率的方法,其特征在于,步骤1中所述lf炉出钢时,钢水中的脱氧剂al含量控制在[al]≥0.020%,钢水中氧含量控制在[o]≤30ppm,钢水温度控制在t=1550-1650℃,钢水中硫含量控制在0.02%≤[s]≤0.05%。7.根据权利要求2所述的一种控制低碳含硫钢在vd炉脱硫率的方法,其特征在于,步骤1中所述lf炉出钢时,顶渣的碱度为4元碱度,碱度在1.2-2.0之间;顶渣重量为15-25kg/吨钢。
技术总结本发明涉及一种控制低碳含硫钢在VD炉脱硫率的方法,其中钢种碳含量在0.1-0.2%、硫含量在0.01-0.03%之间,脱硫率是指VD处理过程中脱掉的硫含量与处理前的硫含量比值。在VD炉处理工序中,当钢水和钢包顶渣处于真空处理的条件下时,会进一步脱掉钢水中的硫,导致钢水硫含量低于标准要求,需要补加硫元素,补加过程中会导致钢水被污染。本发明所述方法是根据LF炉出钢钢水情况,通过调节VD炉处理工艺参数来控制钢水在真空处理过程中的脱硫率,从而保证成品钢水的硫含量,无需补加硫元素。本发明具有步骤简单、无需增加设备等优点,可以实现减少钢水污染的目的。减少钢水污染的目的。
技术研发人员:鲍俭 张旭东 徐虎 张永启 彭继承 高坤 袁杰 郭强
受保护的技术使用者:江阴兴澄特种钢铁有限公司
技术研发日:2022.05.26
技术公布日:2022/9/13